新華社濟南8月12日電(記者 席敏)我國焦化行業(yè)近日再添“治污利器”,經(jīng)山東環(huán)保部門檢測,焦化大省山東的一項焦爐煙氣脫硝技術(shù)取得重大突破,其氮氧化物排放濃度為國家標準的30%以下,減排效果十分顯著。業(yè)內(nèi)人士認為,這給困擾我國焦化行業(yè)多年的氮氧化物減排提供了有效路徑。
這項由山東鐵雄新沙能源有限公司主導(dǎo)開發(fā)的脫硝裝置,是國內(nèi)首套焦爐煙氣中低溫SCR(選擇性催化還原)脫硝裝置。山東菏澤市環(huán)保部門近日的測評結(jié)果表明,截至7月底,這一裝置試運行半年來,克服了工況條件大幅度波動等影響,實現(xiàn)了穩(wěn)定運行,氮氧化物排放濃度穩(wěn)定保持在每立方米150毫克以下,遠低于國家排放標準每立方米500毫克的限值。
山東省是焦化產(chǎn)能位居我國前三位的“焦化大省”,煉焦過程中會伴生大量的二氧化硫和氮氧化物,這兩種物質(zhì)進入大氣后形成酸雨。長期以來,焦化行業(yè)缺乏經(jīng)濟有效的焦爐煙氣中低溫脫硝技術(shù)。尤其是焦爐尾氣污染物排放最新國家標準頒布后,焦化行業(yè)面臨巨大減排壓力。
2015年,隸屬于中融新大集團的山東鐵雄新沙能源有限公司投資6000多萬元,與湖北思博盈環(huán)??萍脊煞萦邢薰竞献鳎捎弥械蜏兀樱茫颐撓跫夹g(shù)研發(fā)了焦爐煙氣脫硝裝置?!敖範t廢氣在余熱回收引風(fēng)機的作用下,吸入脫硝反應(yīng)器,將氨氣與空氣混合作為脫硝還原劑噴入催化劑層,與煙道廢氣中的氮氧化物反應(yīng)生成氮氣和水完成脫硝,然后經(jīng)過余熱回收裝置再排入大氣,有效降低了廢氣中的氮氧化物。”鐵雄新沙環(huán)保處工程師劉凱介紹。
歷經(jīng)半年多試運行,監(jiān)測表明脫硝效率達到90%以上,系統(tǒng)出口煙氣氮氧化物含量均低于每立方米150毫克,最低時可達80毫克。相比于國外同類技術(shù),這一裝置展現(xiàn)出可靠的運行穩(wěn)定性,總建設(shè)費用和運行成本均遠低于同行水平。山東鐵雄新沙能源有限公司總經(jīng)理逄奉建說,焦爐煙氣脫硝技術(shù)的這一重大突破,將為全國同行業(yè)減少污染氣體排放、提升大氣質(zhì)量發(fā)揮重要作用。(完)
來源:新華網(wǎng)